“新
分馏塔项目运行后,装置操作弹性、运行平稳率、产品收率都达到了设计要求,非常理想。”12月6日,
长岭炼化焦化装置新
分馏塔项目顺利通过各方技术验收,岗位负责人详细介绍了项目运行情况。
长岭炼化焦化装置的处理能力为120万吨/年。装置旧
分馏塔与同类装置对比,塔径较小,不适应800万吨炼油项目的整体运行。该塔已运行了20多年,在运行过程中,有焦粉携带至下游装置的现象,影响后续生产,且塔壁多次腐蚀穿孔情况。为了消除装置生产工艺瓶颈和安全隐患,工程技术人员经过多方现场分析及可行性论证,启动装置
分馏塔更新改造。
新
分馏塔项目在总体装置布局上,对
分馏塔、循环油泵及回流泵位置进行了优化调整。在内部结构上,增设喷淋系统,有利于增加装置液相产品的收率,提高装置生产效益。在外部工艺上,增加一台
分馏塔底循环油过滤器,与原有过滤器并联,保证系统正常切换,或备用运行,保障装置运行的平稳率;新增稳定汽油出装置机泵,提高装置物料平衡度。在安全运行防护方面,项目在重要部位新增快速切断阀、可燃有毒气体报警、火灾报警系统及视频监控等。
项目为分公司级重点工程。面对项目实施均为生产运行区,且施工周期长、作业量大等困难,
长岭炼化工程管理、工艺技术部门,及属地单位协同统筹,细化项目施工方案,强化施工人员入场安全教育培训、考核,严格管控施工器具、管材入场,以及各类准备和交底工作,明确管材切割、焊接及安装等各工序数据,确保现场安全和项目质量。历经约8个月的建设,项目于4月15日中交。
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分馏塔试运行以来,装置总平稳率超过90%,汽柴油等高价值产品收率大幅提高,并彻底消除了基础设备安全隐患,安全、环保、经济等效益十分显著。